6N-ST型碾米机发生故障的原因及排除方法

发布日期:2018-07-22 23:24

6N一ST型碾米机是一种技术先进的新型碾米机,不仅可以与垄谷机相配套,而且可以独立完成标准的成米。由于采用新式双风道,有效地降低米温,糠粉含量低于2%,目前在农村得到迅速推广。这种碾米机虽然故障较少,但由于使用调整不当仍会出现某些故障或问题,常见的故障及其排除方法如下。

一、常见的机械故障及其排除

1.机器工作中掉带的原因及其排除

(1)安装不当由于碾米机和电动机(或柴油机)的相对位置不当,使碾米机皮带轮与电动机(柴油机)皮带轮的轴心线不平行;或两轮的径向不在同一平面内,产生错位,于是在运转中,若错位小则三角带磨损加剧,错位大产生掉带而无法工作。

排除的方法:安装时,基础的地脚螺栓位置要准确、牢固,符合说明书的技术要求尺寸;安装中要调整对正,保证两皮带轮轴心线平行,且径向在同一平面内。

(2)皮带过松由于三角皮带选用、调整不当使皮带变松而掉带。

排除的方法:定期检查调整碾米机与电动机(柴油机)的相对距离,且使三角带的手压下沉量为10毫米~15毫米,然后紧固螺母,并锁牢,防止振动变松。注意,皮带也不得过紧(手压下沉量小于10毫米),如果过紧则使三角带和轴承的磨损加剧而早期报废,另外,选用的三角带规格要适当。如果过长和地脚螺栓松动也易掉带。因此要选用B2540三角带,经常检查、紧固。

对于风机皮带的松紧度也应经常调整张紧轮,使三角带的松紧度在适宜的标准内。

2.机器振动过大的原因与排除

主要是机座过小不牢固,或地脚螺栓松动,以及运转部件如皮带轮、风扇叶片等转动部件变形或维修后未经动平衡试验校正而引起振动。

排除的方法:首先查明地脚螺栓是否松动,紧固后再看风扇叶片、皮带轮等是否变形及焊修,如有应作动平衡校正失衡;如振动仍然没消除则为基础不牢,此时应重新加大基础。注意,风扇等维修后必须进行动平衡校正,否则不能工作,以防振碎机器,甚至打伤周围人员。也不得超速运行。

3.电机温升高、噪声大的原因与排除

(1)电机配套功率不足;(2)电网电压过低或不稳定;(3)出米口弹簧压力过大,碾米室压力增高,负荷变大,电机无法承受超负荷而发热,同时也产生噪声;(4)原粮过湿,流动性差而阻力增高;(5)进粮口闸板开度过大,碾米室阻力也随之增大;(6)轴承磨损严重或损坏,或严重缺油也使阻力增大,导致电机超负荷而发热,并伴有噪声。

排除的方法:当发现噪声和电机温升过高后要立即检查,根据本机具体工况确认哪种原因再予相应地排除。若电机低于标定的配套功率时应更换相适应的大电机;若操作不当,则应适当减小进粮口闸板开度,和缩小出米口弹簧压力的方法减轻负荷;若电网电压不稳或偏低则用加装稳压装置或改换大功率电机来解决;若稻谷含水量超过10%,则应晒干后再加工;若轴承附近温度明显高于其他部位,并有明显旷动和噪声的,或长期缺油,则应立即注油,仍无改变则要停机拆检,更换新轴承。

二、加工中的故障原因与排除1.成米中谷粒过多的原因与排除(1)进粮口闸板开度过大,出粮口弹簧压力过小,谷粒在碾米室内停留时间短,稻谷受挤压碾磨的机会减少,从而导致部分稻谷留在米中,同时米质也较粗糙;(2)稻米过湿、含水量超过10%,皮糠不易脱下,且有碎米增多和堵塞现象。

排除的方法:重新调整进出粮量,关小进粮口闸板开度;增大出粮口弹簧压紧力,使稻谷在碾米室内停留时间增长,稻谷得到充分碾压而消除米中谷粒。稻谷含水量应控制在10%以下再行加工。

2.成米温度高的原因与排除米温超过18℃时即为米温高,对米质有不良影响,应予排除。其原因是稻谷在碾米室内停留时间过长,稻谷受碾压力度过大;稻谷过湿也会导致米温升高。

排除的方法:采用减小进粮口闸板开度,降低出粮口弹簧压力,使稻谷在碾米室内受挤压力和碾压时间减小,从而降低米温。但减小不能过多,否则会使米质粗糙。若发现米质变粗,则可单独用减小进粮口闸板开度的方法调节,而不用减小出粮口弹簧压力的方法。若碎米过多,则用降低弹簧压力而不用减小进粮口闸板开度的方法。

3.碎米过多的原因与排除稻谷过湿;米机转速过高,超过米机额定转速;出粮口弹簧压力过大;进粮口闸板开度过大,使碾米室压力大,碾磨时间过长导致米粒破碎。

排除的方法:降低碾米室内压力和时间,方法同前。

4.糠中夹有碎米的原因与排除产生原因筛片有破洞;筛片放置不正,有缝隙;吸糠风量过大,将部分碎米吹入糠中。排除方法:修补损坏的筛片;重新安装筛片,消除缝隙,适当降低风机的送风量。

5.成米中糠多的原因与排除负荷过大;风量不足;筛孔堵塞;筛片歪斜;集糠器出口堵塞都会导致含糠量增多。

排除方法:减小进粮口闸板开度;降低出米口弹簧压力;调整出粮口右侧风量调节手柄,增大送风量;扶正斜歪的网筛;清除集糠器出口的米糠。