小型渔船柴油机故障诊断与排除

发布日期:2018-09-12 07:33

小型渔船柴油机,目前尚无陆用和船用之分,因此在其构造和实际使用方面就产生了一定的差距,导致故障频繁发生,影响了柴油机的性能和效率。正确的诊断是临床有效治疗的前提,传统的中医诊断讲究望、闻、问、切,柴油机的故障诊断也不例外,也必须按照先易后难、先外后内的原则进行。望、闻、问、切能整体、客观、辨证地反映疾病整个过程且无损伤性。因此,在柴油机的故障诊断方面如果借鉴中医诊病的手段,可避免小病大治,剖腹探查(机器大修)所造成的浪费,达到事半功倍的效果。

为了更好地服务渔民群众,保障渔民群众的生命财产安全,降低能源消耗,笔者列举了柴油机常见故障的诊断与排除方法的例子,供广大近岸作业的小型渔船船东借鉴和参考。

一、柴油机飞车

(一)柴油机飞车及其危害

柴油机飞车是指柴油机转速失去控制,转速越来越高的故障。飞车会造成柴油机杵缸、断轴等重大事故,严重时还会给渔民生命财产带来危害。

(二)容易出现此故障的时机

一种情况是在柴油机冷车刚启动时,易出现飞车故障。另一种情况是在渔船航行、作业时,负荷突然消失或减轻(推进过程中变速器变换到空档的瞬间或起网机停止工作等工况下)会出现飞车故障。

(三)诊断与排除

找准产生原因是作出正确判断的前提,就本人经验,易发生飞车的主要原因有:

1、调速器方面发生的主要问题

一是调速器壳内润滑油加得过多,影响了调速作用。二是调速器高速限位螺钉和安全档松动。三是甩块脱出或卡滞。四是调速弹簧折断、轴承损坏等。上述四种问题容易导致调速器失灵,造成飞车。另外,单缸柴油机的单体喷油泵的调速器传动滑套卡住,造成调速失灵,也是出现飞车故障的重要原因。

2、喷油泵方面发生的问题

一是喷油泵柱塞偶件安装错误或偶件表面有油污,导致偶件运转不自如。若是发生在多缸油泵上,出现负荷减小后,供油量不能随之改变而造成飞车。二是喷油泵回油不畅。柱塞套上的进、回油孔在同一平面位置,如果柱塞套定位螺钉过长堵死回油孔,造成回油不畅,导致供油量猛增也会引起飞车。

3、惯性油浴式空气滤清器油槽内的机油过多,被吸进气缸内参加燃烧,相当于增加了供油量,也会使转速加快,造成飞车(小型渔船上柴油机空气滤清器一般采用干式,此种情况少)。

一旦柴油机发生飞车,首先要采取果断措施尽快熄火,以免酿成重大损失。在此提供一些简易方法,可排除部分飞车故障。

1、停止供油———把油门手柄放到不供油位置,关闭低压油路开关,或直接将塑料软管拔下。可用扳手拧松高压油管接头螺母,应急时折断高压油管,使柴油机不供油,迫使柴油机熄火。

2、减压措施———打开减压装置,使气缸没有了压缩力,达到熄火的目的。

3、停止供气———堵塞进气管,柴油机吸不进空气,也可熄火。

二、柴油机突然自动停止运转

(一)故障现象及原因

1、柴油机熄火后曲轴转不动时,有可能是曲轴与轴瓦抱死(俗称化瓦)或活塞与缸套抱死(俗称粘缸)。

2、柴油机熄火后曲轴仍能转动,可能是油箱开关关闭,供油系统进入空气或无燃油,供油系统堵塞和空气滤清器堵塞引起的。

(二)排除方法

对于柴油机熄火后曲轴转不动,最好打开油底,检查曲轴和轴瓦,修理或更换曲轴和轴瓦,如果还是无效可能要更换活塞和缸套。

对于柴油机熄火后曲轴仍能转动的故障,则可以通过排除空气(将油管下游卸下自流,待管中有油流出后再装回),加添燃油,清洗供油系统或清洗、更换空气滤清器滤芯等方法解决。

三、柴油机异常热敲击声

柴油机作功行程中,高压高温气体的冲击波振动燃烧室零件而发响,称为热敲击声,冷车时缸套与活塞配合间隙大,有复合的敲击声,比热车时重。以单缸柴油机为例,怠速时响声清脆,中速时与爆发声对等,高速时混浊不清为正常。异常的热敲击声有以下三种:

(一)过重热敲击声

燃烧粗暴,会使高压高温气体峰值形成过早过猛,部分热能被周围零件吸收,使柴油机升温而过热。缸盖、缸套等部件受冲击作用过强,使热敲击声过重。

1.故障现象有以下表现:

柴油机中速运转时,热敲击声清脆;高速运转时与爆发声对等;加速时热敲击声格外清脆,且延续到转速稳定以后;排气时带丝缕状黑烟,气味辛辣,强烈刺激眼睛和嗓子,柴油机温度上升快,易过热。

2.故障原因:

(1)安装喷油泵不符合要求、出油阀减压作用减弱、喷油器喷射压力调整过低等,都能使供油提前角过大,而喷油泵供油初始角不对则使供油规律改变,燃烧的准备期拖长,速燃前油量积累过多,产生燃烧粗暴和热敲击声过重,中、高速时更为明显。

(2)活塞顶凸出机体平面过高或气缸垫过薄,使压缩比增大,工作粗暴,会出现热敲击声过重。

(3)供油量偏大或喷油器针阀超过升程,使柴油机总在浓重混合气条件下工作,工作较粗暴,导致热敲击声过重且排气带黑烟。

(4)喷油器喷射压力调整过高,会产生短而脆的热敲击声。

(二)过轻热敲击声

爆发时高压高温气体峰值过晚或偏小,使敲击声变弱、隐约而钝,加速性能变坏,热负荷加重。

1.故障现象如下:

产生热敲击声,怠速时隐约而钝,中速时混浊不清,高速时听不见,加速时热敲击声无骤然加大的趋势,容易过热,排气异常,功率下降。

2.故障原因:

(1)安装喷油泵时,不慎使供油提前角过小,或喷油泵供油初始角不对,使供油规律改变,整个燃烧过程拖后,高压、高温气体峰值下降,所以热敲击声轻,功率不足,加速性能变坏,热负荷加重。

(2)活塞凸出机体平面高度不足,气缸垫过厚和烧损,气缸间隙超限和活塞环磨损严重,气门与气门座烧浊,气缸盖裂纹等,都能导致压缩比降低,压缩不良,爆发无力而热敲击声轻。

(3)喷油泵精密偶件严重磨损,使供油量偏小。气门、减压机构调整不当、空气滤清器和消音器堵塞,使排气不净而充气不足,柴油机总在混合气稀的条件下工作,爆发无力等造成的热敲击声轻。

(三)不规则热敲击声

循环供油量不稳定,燃烧不正常,所以爆发不规则,热敲击声也不规则,转速不稳,加速性能变坏,功率下降,以致柴油机容易熄火。

1.可能出现以下故障现象:

爆发不规则,热敲击声随爆发的强弱而变化;转速随不规则爆发而变化;排气管有时冒黑烟;柴油机无力,加速性能差,容易熄火。

2.故障原因:

(1)油路中有水或空气,影响循环供油量、油气混合和燃烧,导致爆发不规则,热敲击声也不规则。

(2)因喷油器或出油阀副故障而产生喷射不稳定,有时有前渗、后滴和断续喷射现象,使爆发不规则,热敲击声不规则。

四、气门脚间隙不当的金属敲击声

(一)气门脚间隙过小或无间隙的金属敲击声是热车时有关零件膨胀,导致气门头撞击活塞顶产生金属敲击声。严重时,金属敲击声加重,并撞坏有关零件而熄火。

1.故障现象可能是:

柴油机工作时,可听见气门头撞击活塞项的金属敲击声;气门关闭不严(摇转曲轴,取消减压后,可听见气缸盖有哧哧的漏气声);柴油机功率下降,排气管冒黑烟;严重时,气门大头撞击活塞顶敲击声增大,甚至造成推杆或摇臂变形,使柴油机自行熄火。

2.故障原因可能是:

气门脚间隙调整过小;气门与气门座磨损严重,气门座下陷;工作中调整装置变化,使气门脚间隙过小以至无间隙;凸轮轴变形、扭曲,造成气门脚间隙过小;摇臂轴座孔磨损过大,调整时气门脚间隙正常,工作中摇臂头下沉,使气门脚间隙变小。

(二)气门脚间隙过大的金属敲击声是指气门脚间隙过大,冲击力增大,柴油机在工作中产生的敲击声也大。

1.故障现象如下:

从气门室罩内发出清晰而有节奏的嗒嗒声;加速时声音变得响亮且加速缓漫;排气管冒黑烟,功率下降,耗油增加。

2.故障原因:

(1)气门脚间隙调节螺钉锁紧螺母未拧紧,调节螺钉松动,气门脚间隙调得过大,配气机构及有关传动部件磨损,使气门脚间隙变大。

(2)气门脚间隙调得过小,以至无间隙,柴油机过热或加速时气门头顶撞活塞顶部,使推杆或摇臂变形,反过来又使气门脚间隙过大。

(3)摇臂座固定螺母松动,摇臂座移动,使气门脚间隙变大。

3.故障排除可采取以下方式

重新按技术要求调整气门脚间隙,拧紧松动的锁紧螺母和摇臂轴座固定螺母,更换磨损严重的气门和气门座,修复或更换磨损和损坏的零件。

综上所述,船用柴油机只有正常工作,才能保证渔业生产的正常进行,才能实现节能减排的目标。否则,不但给渔民群众的生命财产带来不安全因素,而且增加了燃料的消耗。因此,船舶所所有人应加强对船用柴油机进行日常保养和定期保养的意识,养成柴油机启动前必要检查的习惯,不能以修代保,更不能带故障出海生产。